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    高鹽廢水處理電滲析和反滲透耦合技術

           高鹽廢水的成分復雜、污染物較多,若不經處理直接排放,對人體健康及周圍環境將造成極大危害。目前,處理處理高鹽廢水的主要方法有院電化學、膜分離技術、蒸發法及離子交換技術、生物法以及不同耦合技術。電滲析耦合反滲透(ED-RO)技術在占地、投資和能耗等方面具有巨大優勢,將其用于對高鹽廢水的處理,符合當前化工企業實現野清潔生產冶的需求。
           在遼寧葫蘆島某化工廠原有生化處理工藝的基礎上,此技術采用以高效電滲析裝置為核心的ED-RO工藝,開發適用于化工行業高鹽水的資源化回收利用新技術,以期為實現化工行業野清潔生產冶提供參考。

     

     

           1、實驗部分

           實驗所用原水為氯醇法環氧丙烷裝置工藝出水,pH為6.5,含鹽量約為51.2g/L,鹽型為氯化鈉,鈣離子、鎂離子、懸浮物含量分別為46.49、6.62、225.4mg/L。
           本研究預處理系統采用管式微濾膜(TMF)與樹脂吸附技術。TMF選用美國POREX公司生產的MME3005601VP管式微濾膜膜裝置,膜元件數量為24支,總膜面積3.36m2,過濾孔徑0.05μm;樹脂采用天津允開001×7型弱酸性陽離子交換樹脂,裝置尺寸D300mm×1650mm,樹脂填充量60L。電滲析裝置為兩級,選用鈦涂釕電極,隔板厚度1mm,日本astom單價離子膜,每級膜面積均為30m2,極室與濃縮室均配有在線pH儀,控制加酸計量泵,維持其正常pH范圍;反滲透裝置選用陶氏反滲透膜SW30HRLE-4040,6芯一級串聯排列,采用南方泵業輕型立式多級離心泵CDLF1-36為反滲透進水泵。

     

           1.1 實驗流程

           實驗流程如圖1所示。

           原水依次泵入TMF、樹脂裝置后,分別去除懸浮物及鈣、鎂等雜質離子后作為一級ED原水,一級ED產生的脫鹽水和濃縮液分別作為RO進水和二級ED進水。二級ED產生的濃縮液進入氯堿工序,二級ED產生的脫鹽水進入臭氧氧化裝置,最終返回原水箱。RO濃縮液經臭氧氧化后返回原水桶,RO產生的淡水可工廠回用等。ED-RO系統啟動時,極水是質量分數為3%的硫酸鈉溶液,濃縮室、脫鹽室和電極室經離心泵獨立循環流動。為得到純度更高的NaCl,ED系統膜片采用單價離子膜。

     

           1.2 分析方法

           鈣、鎂采用EDTA自動點位滴定法,TOC采用德國Elementar vario TOC總有機碳分析儀測定,TDS按照《工業用化學品具有高溶解性的固體和液體水溶性測定》(GB/T27841-2011)中規定的方法進行測定。

     

     

           2、結果與討論

     

           2.1 預處理流程

           原水中的Ca2+、Mg2+、懸浮物經預處理后分別由46.49、6.62、225.4mg/L降至0.02、0.0014、0.23mg/L,達到后續進膜水質要求,減少膜結垢的風險,延長膜運行周期,并大大節約了系統運行成本。

     

           2.2 電滲析濃縮過程

           2.2.1 電壓對電滲析濃縮過程的影響

           考察了電壓對電滲析濃縮的影響,電壓設定為35、40、45、50、55V,兩級電滲析補水流量均設為500L/h,各室循環流量2500L/h,運行參數穩定后,開始取樣,結果見圖2。

           與二級電滲析相比,一級電滲析處理難度較低,因此重點分析二級電滲析出水水質。由圖2可知,隨著電壓的升高,二級電滲析濃縮液含鹽量和硬度逐漸增高,脫鹽水含鹽量逐漸降低。這主要是因為隨著電壓升高,電場力增加,離子遷移速率提高,濃縮液含鹽量逐漸上升,但隨著電壓升高,濃縮液含鹽量的增幅逐漸減低,原因主要有三院一是隨著電壓的升高,穩定電流逐漸升高,各室的產熱反應上升;二是隨著濃縮液和脫鹽水含鹽量差逐漸加大,ED膜的滲透壓逐漸升高,電場力需要克服的阻力提高,電遷移效果減弱;三是隨著ED膜兩側的滲透壓差增大,存在部分水遷移至濃室現象。單價離子膜對于二價離子無法實現完全截留,導致二級濃縮液中鈣鎂含量(相應提高。綜合考慮,當電壓達到50V時,為最佳實驗操作條件,二級電滲析濃室鹽質量濃度達到185.32g/L,鈣、鎂質量濃度分別為74.87、4.2μg/L,懸浮物質量濃度為0.73mg/L,通過補加氯化鈉,達到企業一級精制鹽水標準,可用于氯堿工業;一級電滲析淡水鹽質量濃度為24.8g/L。

           2.2.2 補水流量對電滲析濃縮的影響

           考察了補水流量對電滲析濃縮的影響,補水流量設定為300、400、500、600、700L/h,兩級電滲析電壓均設為50V,各室循環流量2500L/h,運行參數穩定后,開始取樣,結果見圖3。

           由圖3可知,電壓設定為50V,隨著補水流量的增加,系統穩定后二級電滲析濃縮液含鹽量和鈣鎂濃度基本保持不變,但有微弱提升,一級電滲析脫鹽水鈣、鎂及含鹽量均逐漸上升。這主要是因為電壓不變,單位時間離子遷移數量保持不變,濃縮液的含鹽量保持不變,脫鹽水的含鹽量上升。但隨著脫鹽水含鹽量上升,淡室電阻減小,膜兩側滲透壓差降低,電遷移速率微弱增加,濃縮液的含鹽量隨即上升。綜合考慮,最佳補水流量為500L/h,得到鈣、鎂質量濃度分別為3.4、0.4μg/L,懸浮物質量濃度為0.73mg/L,鹽質量濃度為25g/L的一級淡水,將其作為原水,進入反滲透單元中。

     

           2.3 反滲透濃縮過程

           2.3.1 回收率對反滲透濃縮的影響

           保持進水pH為6.5,進水流量為500L/h,投加3mg/L的THY-142型有機膦阻垢劑,考察了回收率對RO濃縮液TDS的影響,回收率設定為40%、45%、50%、55%、60%,運行參數穩定后,開始取樣,結果見圖4。

           由圖4可知,進水流量一定,隨著回收率的升高,RO濃水TDS(隨之增加,但運行壓強(會相應增加,導致系統能耗上升,當回收率為50%,壓強達到3.8MPa,RO濃水含鹽量達到51.3g/L,鈣、鎂質量濃度分別為1.2、0.1μg/L,懸浮物質量濃度為0.04mg/L,反滲透膜可有效截流鈣、鎂及懸浮物雜質,濃水含鹽量與原水水質含鹽量相似,可回至原水箱內。

           2.3.2 進水流量對反滲透濃縮液TDS的影響

           保持進水pH為6.5,投加3mg/L的THY-142型阻垢劑,回收率50%,考察了進水流量對RO濃縮液TDS的影響,設定進水流量為300、400、500、600、700L/h,回收率設為50%,運行參數穩定后,開始取樣,結果見圖5。

           由圖5所示,回收率一定,隨著進水流量的升高,RO濃水TDS含量隨之增加。原因可能為,隨著進水流量的升高,進膜壓強上升,反滲透膜產生壓密效應,導致濃水TDS與進水流量呈正相關。進水流量為500L/h時,反滲透運行壓強達到3.8MPa,RO濃水TDS達到51.2g/L,淡水TDS為10mg/L,TOC為0,達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002),可回用于工廠中水系統。

     

           2.4 長周期運行實驗

           長周期運行實驗結果見圖6。

           由圖6可知,通過長周期運行實驗,進水pH保持為6.5,電滲析操作電壓為50V,補水流量500L/h,各室循環流量2500L/h,當運行時間達到70d左右時,交換膜的表面或內部被堵塞,引起膜電阻增大,使隔室水流阻力升高,濃水含鹽量降低,采用質量分數為2.0%的檸檬酸和0.1%的氫氧化鈉進行化學清洗,膜性能可恢復至正常值的98.5%。反滲透運行壓強保持為3.8MPa,壓降為0.24MPa,投加3mg/L的THY-142型阻垢劑,當運行時間達到60d左右時,反滲透系統壓差明顯升高,產量降低,采用pH=12的氫氧化鈉和質量分數為0.2%的過氧化氫/過乙酸進行化學清洗,膜性能可恢復至正常值的97%,由于反滲透進水為高鹽廢水,回收率達到50%,對膜壽命會造成一定的影響。

     

     

           3、結論

           原水經TMF及樹脂吸附預處理后,在電壓50V,補水流量500L/h,各室循環流量2500L/h操作條件下,經電滲析濃縮,得到二級濃縮液含鹽量達到185.32g/L,鈣、鎂質量濃度分別為74.87、4.2μg/L,懸浮物質量濃度為0.73mg/L,通過補加氯化鈉,達到企業一級精制鹽水標準,可用于氯堿工業;得到鹽質量濃度25g/L,鈣、鎂質量濃度分別為3.4、0.4μg/L,懸浮物質量濃度為0.73mg/L的脫鹽水,經回收率為50%的反滲透處理,得到TDS為10mg/L、不含TOC的淡水,達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)要求,可回用于工廠中水系統,反滲透濃縮液與二級電滲析脫鹽水各組分與原水相似,可返回原水箱。本研究實現高鹽廢水的資源化利用,并為實際工程的設計提供技術參考。


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