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硝化系統異常問題的分析與排除
現象一:硝化系統混合液的pH降低,硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。
其原因及解決對策如下:
① 堿度不足。檢查二沉池出水中的堿度,如果小于20mg/L,則可判定系堿度不足所致,應進行堿度核算,確定投堿量。
② 入流污水中的酸性廢水排放。檢查入流污水的 pH,如果太低,可說明有酸性廢水排入,可采取石灰中和處理等臨時措施,并同時加強上游污染源管理。
現象二:混合液pH值正常,但硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。
其原因及解決對策如下:
① 供氧不足。檢查混合液的DO值是否小于2mg/L,如果DO太低,可增加曝氣量。
② 溫度太低。檢查入流污水或混合液的溫度是否明顯降低,影響了硝化效果。解決對策可以有增加投運曝氣池數量或提高混合液濃度ML VSS。
③ 入流TKN負荷太高。檢查入流污水中的TKN濃度是否升高。如果升高,則應增加投運曝氣池數量或者提高曝氣池的MLVSS,并同時增大曝氣量。
④ 硝化菌數量不足。首先檢查是否排泥過量,如果排泥量太大,則減少排泥量;其次檢查是否由于某種原因導致二沉池飄泥,造成污泥流失,并采取控制對策。如果非以上兩個原因,則檢查是否入流污水的BOD5/TKN太大,使MLVSS中硝化菌比例降低。可以增大初沉池停留時間,降低BOD5/TKN值。
現象三:活性污泥沉降速度太慢。
其原因及解決對策如下:
① 污泥中毒。檢查活性污泥的耗氧速率SOUR及硝化速率NR是否降低。如果降低了太多,則確認污泥中毒 ,應尋找污水中毒物來源,強化上游污染源管理。
② 污泥膨脹。
現象四:二沉出水混濁并攜帶針狀絮體。
其原因及解決對策如下:
① 二沉出水混濁系由于活性污泥中硝化細菌比例太高所致,可適當提高BOD5/TKN值,但以不影響硝化效果為宜。
② 由于生物硝化系低負荷或超低負荷工藝,活性污泥沉降速度太快,不能有效地捕集一些游離細小絮體,因此出水中攜帶針絮是不可避免的。控制針絮的有效措施是增大排泥,降低SRT,但這勢必影響硝化效果,使出水NH3-N超標。實際運行中,應首先權衡解決針絮問題重要還是保持高效硝化重要,再采取運行控制措施。
分析測量與記錄
除傳統活性污泥工藝的檢測項目以外,生物硝化系統還應增加以下項目:
① TKN:包括進水和出水的TKN值。應做混合樣,每天至少1次。
② NO-3-N:主要測二沉池出水的NO-3-N,應做混合樣,每天至少1次。
③pH:每天數次測定混合液出流pH,并根據工藝控制需要隨時檢測。
④堿度:包括入流污水的總堿度和二沉出水的總堿度,做混合樣,每天至少1次。
⑤NR:定期測混合液的硝化速率NR。每周1次,或根據工藝調控需要,隨時測量。
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